Om over-spændingsalarmen i spindelfrekvensomformeren på viklemaskinen
Den automatiske viklingsmaskines hovedakselomformer genererer en oL over-spændingsalarm på betjeningspanelet, hver gang den stopper. Brug et multimeter til at måle strømforsyningsspændingen på inputsiden og find ud af, at den er normal, så problemet er låst i den decelerationstid, der er indstillet af inverteren. For at reducere spindlens inerti så meget som muligt, indstilles vekselretterens decelerationstid til at være meget lille, hvilket får frekvensen til vekselretteren til at falde hurtigt efter at stopsignalet er sendt, og synkronhastigheden af motoren falder også hurtigt. På grund af viklingsmotorens store inerti overstiger viklingsmotorens faktiske hastighed den synkrone hastighed på dette tidspunkt. Viklemotoren kører i generatortilstand, og der induceres en stor spænding på motorens statorside, som får inverteren til at generere overspænding. Ring til politiet.
Systemet er faktisk blevet fejlrettet, og decelerationstiden er indstillet til 0.5S, hvilket i høj grad kan reducere den automatiske viklemaskines inerti ved deceleration og sikre, at der ikke opstår en overspændingsalarm. Spændingsjusteringen ved vikling af fladtråden er passeret Det opnås ved at justere lufttrykket på skivebremseklodserne, og vi bør også opsummere det tilsvarende lufttryk for forskellige linjebredder.
Spændingen af den runde tråd under vikling justeres med antallet af viklinger på afspændingsvalsen. Når en tyndere rund tråd vikles, vil tråden blive forlænget og tyndere, hvis spændingsværdien justeres forkert. I tilfælde af maling, der skaller af, bør fabrikanter af automatiske viklemaskiner opsummere det passende antal vikleomdrejninger for forskellige runde tråddiametre.
Hvis det under fejlfinding opdages, at viklingsmekanismen på den automatiske viklingsmaskine åbenlyst vil gå og stoppe, og i hver stop og gå-cyklus, er gangtiden meget kort, og stoptiden er meget lang, hvilket resulterer i tætte ledninger. Graderne er inkonsekvente . Du kan overveje at reducere prøvetagningsperioden til det dobbelte af PLC-scanningsperioden og fortsætte med fejlretningen. Det har vist sig, at kabelmekanismen kan bevæge sig jævnt uden fænomenet med et stop og et stop, og kablet er mere kompakt.